Buenas tardes a todos. Luego de leer varios post tanto de esta pagina como de otras, no logre encontrar solucion al asunto. Compre hace una semana una interfaz de 5 ejes con puerto db25 y un relay, una de las mas sencillas que encontre. Por otro lado adquiri 3 drivers HY-DIV268N basados en tb6600 que teoricamente aguantan 5a. Configure mach3 en una pc con w7 32 bits, viejita. Controle las salidas del puerto para ver voltajes y todo marcha perfecto.
Cuando realizo las pruebas dando movimiento desde el mach3 me encuentro con que el motor algunas veces gira perfecto en un sentido y erratico en el otro (como saltando); otras veces me encuentro que gira erratico en ambos sentidos; otras veces que el motor no gira pero realiza pitido como obteniendo corriente a las bobinas. En si, de todas las veces que probe en solo una logre que el motor funcione corrido para ambos sentidos sin perdida de paso, y con un solo driver. Lo curioso de esto es que probe con todos los drivers juntos y resulta que ese driver que me dio el movimiento en ambos sentidos me hacia el movimiento correcto para un solo lado pero erratico (diria que daba un solo paso manteniendo apretado el movimiento desde el mach3) para el otro. Las pruebas las realice con una fuente que da 24v y 1.6 amp, cada driver limitado a 0,2 amp con motores extraidos de una impresora epson, que la verdad no logre encontrar dato alguno de ninguno de los 3 motores.
El diagrama de conexiones es el siguiente:
Gracias de antemano a cualquiera que se tome el tiempo de leer ...
Cuando realizo las pruebas dando movimiento desde el mach3 me encuentro con que el motor algunas veces gira perfecto en un sentido y erratico en el otro (como saltando); otras veces me encuentro que gira erratico en ambos sentidos; otras veces que el motor no gira pero realiza pitido como obteniendo corriente a las bobinas. En si, de todas las veces que probe en solo una logre que el motor funcione corrido para ambos sentidos sin perdida de paso, y con un solo driver. Lo curioso de esto es que probe con todos los drivers juntos y resulta que ese driver que me dio el movimiento en ambos sentidos me hacia el movimiento correcto para un solo lado pero erratico (diria que daba un solo paso manteniendo apretado el movimiento desde el mach3) para el otro. Las pruebas las realice con una fuente que da 24v y 1.6 amp, cada driver limitado a 0,2 amp con motores extraidos de una impresora epson, que la verdad no logre encontrar dato alguno de ninguno de los 3 motores.
El diagrama de conexiones es el siguiente:
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