Saludos.
Buscando utilizar el ADC de un PIC, lo primero es amplificar el voltaje que obtengo del sensor (la pinza amperimetrica me entrega 0.5mV por ampere) que va de los 0.5mV a los 75mV (0.0005V a 0.075V) por 10 veces, esto es que vaya de 5mV a 750mV. Para esto utilizo el integrado LT1078 que es un OP AMP de precisión como se muestra en la imagen. En proteus trabaja bien, tal vez en los voltajes más chicos como el de 0.5mV con un poco de error pero se va corrigiendo conforme se aumenta el voltaje.
El problema es que a la hora de pasarlo al protoboard, y cuando el voltaje que entrega el sensor es cero, en la pata de entrada de voltaje del integrado tengo aproximadamente 3mV y a la salida tengo la amplificación de esto, es decir 30mV, cuando no debería haber voltaje en la entrada del integrado. Probé cambiar el protoboard, alimentación simple (+5V y GND) y alimentación simétrica (+5V y -5V) y nada, sigo teniendo esos 3mV aproximadamente en la entrada del integrado cuando el sensor me entrega 0V. ¿A que podrá deberse esto, alguna clase de ruido en el protoboard?, ¿se corregirá armando el circuito en placa?, o con alguna modificación al circuito?
Gracias por su ayuda
Buscando utilizar el ADC de un PIC, lo primero es amplificar el voltaje que obtengo del sensor (la pinza amperimetrica me entrega 0.5mV por ampere) que va de los 0.5mV a los 75mV (0.0005V a 0.075V) por 10 veces, esto es que vaya de 5mV a 750mV. Para esto utilizo el integrado LT1078 que es un OP AMP de precisión como se muestra en la imagen. En proteus trabaja bien, tal vez en los voltajes más chicos como el de 0.5mV con un poco de error pero se va corrigiendo conforme se aumenta el voltaje.
El problema es que a la hora de pasarlo al protoboard, y cuando el voltaje que entrega el sensor es cero, en la pata de entrada de voltaje del integrado tengo aproximadamente 3mV y a la salida tengo la amplificación de esto, es decir 30mV, cuando no debería haber voltaje en la entrada del integrado. Probé cambiar el protoboard, alimentación simple (+5V y GND) y alimentación simétrica (+5V y -5V) y nada, sigo teniendo esos 3mV aproximadamente en la entrada del integrado cuando el sensor me entrega 0V. ¿A que podrá deberse esto, alguna clase de ruido en el protoboard?, ¿se corregirá armando el circuito en placa?, o con alguna modificación al circuito?
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