Hola compañeros 
Me gustaría comentaros un pequeño problema que tengo... Estoy haciendo un robot seguidor de línea usando el pic16f876A como controlador. El problema viene cuando quiero exprimir al máximo los motores conectándolos a 12V... el pic deja de funcionar. Uso el driver L293D que en teoria tiene los diodos internos con la configuracion tipica del datasheet que permite ir hacia delante y atrás. Utilizo un regulador 7805 cuya salida es la tensión lógica del uc y la entrada (los 12V de la fuente) es la entrada del pin tensión del motor del L293D. Explico unas pruebas que he hecho...
1) A 5V sin regulador funciona todo perfecto (Tensión en bornes del motor 3.7V debido al consumo del puente en H del driver)
2) A 6v con regulador va todo perfecto (Tensión en bornes del motor 4.8V debido al consumo del puente en H del driver)
3) A 12V con regulador el uc deja de funcionar al minuto o dos de estar funcionando
4) A 12V con regulador y todas las conexiones entre uc y driver (las 2 inputs y el pwm enable por cada motor, es decir, 6 conexiones) las conecto directamente a 5V o a 0V. Con esto, no hay conexiones reales entre uc y driver. El funcionamiento es perfecto no se quema el uc, por lo tanto, el fallo esta bastante acorralado.
Mi pregunta, puede ser que los diodos del L293D no esten funcionando o se hayan quemado? La verdad es lo único que se me ocurre que puede estar fallando... Os ha pasado esto alguna vez? Debería ponerlos externamente por mi cuenta o puede puede haber otro motivo del fallo? Como seria la conexión de dichos diodos?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!
Me gustaría comentaros un pequeño problema que tengo... Estoy haciendo un robot seguidor de línea usando el pic16f876A como controlador. El problema viene cuando quiero exprimir al máximo los motores conectándolos a 12V... el pic deja de funcionar. Uso el driver L293D que en teoria tiene los diodos internos con la configuracion tipica del datasheet que permite ir hacia delante y atrás. Utilizo un regulador 7805 cuya salida es la tensión lógica del uc y la entrada (los 12V de la fuente) es la entrada del pin tensión del motor del L293D. Explico unas pruebas que he hecho...
1) A 5V sin regulador funciona todo perfecto (Tensión en bornes del motor 3.7V debido al consumo del puente en H del driver)
2) A 6v con regulador va todo perfecto (Tensión en bornes del motor 4.8V debido al consumo del puente en H del driver)
3) A 12V con regulador el uc deja de funcionar al minuto o dos de estar funcionando
4) A 12V con regulador y todas las conexiones entre uc y driver (las 2 inputs y el pwm enable por cada motor, es decir, 6 conexiones) las conecto directamente a 5V o a 0V. Con esto, no hay conexiones reales entre uc y driver. El funcionamiento es perfecto no se quema el uc, por lo tanto, el fallo esta bastante acorralado.
Mi pregunta, puede ser que los diodos del L293D no esten funcionando o se hayan quemado? La verdad es lo único que se me ocurre que puede estar fallando... Os ha pasado esto alguna vez? Debería ponerlos externamente por mi cuenta o puede puede haber otro motivo del fallo? Como seria la conexión de dichos diodos?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!