Comunidad buen día
Tengo un problema muy curioso, estoy tratando de implementar un control de encendido de un motor mediante flip flop (7474) activado por reed switch. Al momento de implementar el circuito lo único que hago es conectar los reed siwtch (2) a las entradas del flip flop mediante inversores puestos que las entradas son activas en bajo y yo las necesito en alto, a manera de ensayo conecto leds en las salidas y efectivamente el flip flop me sostiene los estados Q y Qcnegado, pero cuando conector un motor mediante un transistor darlington que me garantice la corriente del motor, EL FLIP FLOP NO ME SOSTIENE EL ESTADO ALTO EN Q, el motor unicamente enciende cuando le acerco el iman a la entrada correspondiente para obtener la salida Q en alto pero al momento de retirarlo el motor se apaga y quien queda en alto es Q negado.
pense depronto que fuera problema del flip flop y procedi a implementarlo con NAND pero me pasa exactamente lo mismo. ¿alguna sugerencia?
MATERIALES QUE UTILICÉ:
-motor 9V 200mA
-inversor 74ls04
-NAND 74ls00
-flip flop 74ls74
-reed switch
-transistor darlington compuesto por (BD135 y 2N2222)
-diodo de acople para motor (1N4004)
-resistencia de base de puesta en saturacion (120K)
-resistencia de puesta en bajo en las entradas del flip flop (1.8K)
-diodos led de indicacion de estado
Tengo un problema muy curioso, estoy tratando de implementar un control de encendido de un motor mediante flip flop (7474) activado por reed switch. Al momento de implementar el circuito lo único que hago es conectar los reed siwtch (2) a las entradas del flip flop mediante inversores puestos que las entradas son activas en bajo y yo las necesito en alto, a manera de ensayo conecto leds en las salidas y efectivamente el flip flop me sostiene los estados Q y Qcnegado, pero cuando conector un motor mediante un transistor darlington que me garantice la corriente del motor, EL FLIP FLOP NO ME SOSTIENE EL ESTADO ALTO EN Q, el motor unicamente enciende cuando le acerco el iman a la entrada correspondiente para obtener la salida Q en alto pero al momento de retirarlo el motor se apaga y quien queda en alto es Q negado.
pense depronto que fuera problema del flip flop y procedi a implementarlo con NAND pero me pasa exactamente lo mismo. ¿alguna sugerencia?
MATERIALES QUE UTILICÉ:
-motor 9V 200mA
-inversor 74ls04
-NAND 74ls00
-flip flop 74ls74
-reed switch
-transistor darlington compuesto por (BD135 y 2N2222)
-diodo de acople para motor (1N4004)
-resistencia de base de puesta en saturacion (120K)
-resistencia de puesta en bajo en las entradas del flip flop (1.8K)
-diodos led de indicacion de estado